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褶皱布袋在老旧除尘袋改造中的成功案例
时间:2023-12-07 13:22:53 来源: 作者:
褶皱布袋在老旧除尘袋改造中的成功案例
本钢铁集团板材炼铁厂新1#高炉配有2台出铁场除尘器和1台原料除尘器,改造前除尘器压差
均在2000pa 左右,排放超过50mg/m3 ,能耗高且排放不达标,集团公司决定在新1#炉停炉大修期间对除尘器系统进行升级改造,原计划采用常规的
技术改造方案,扩大除尘器箱体结构,增加布袋数量来增加原来的过滤面积,在铁场,原料除尘系统现有检修用场地再增加一台除尘器,投资预算分别是1380万
,和10202万,合计2400万原,同时需要配套土建基础级建筑设计施工,土建施工缓慢,与高炉大修50天工期不同步,配套加点设备设计,制造,采购周期长,新建初器级管道安装难度大,检修费用增加
,检修费用增加,昌吉设备维护很不易,此外,停产损失远远超过技术改造的费用,
本钢炼铁厂组织相关人员去东华刚忒进行考察,发现东华刚诶的褶皱布袋已经运行2年。
除尘器运行阻力大概在900-1100Pa,粉尘实际排放浓度在4-8mg/nm3,经过对比分析,钢炼集团最终采用褶皱带进行升级改造。
本 钢铁厂新1# 高炉两台出铁场和一台原料除尘器总计改造时间48线,于2018年5月4日投产运行,
表1 本钢新1# 号高炉出铁场和原料除尘器改造前后对比
改造前技术
序号
1
2
3
项目名称
1#出铁场除尘器
2#出铁场除尘器
矿槽原料除尘器
单位
条
条
条
处理风量
3960
3960
4080
滤袋规格(直径*长度)
160*6500
160*6500
160*7500
滤料面积(m2)
13380
13380
15900
过滤风速
1.12
1.12
1.05
压差
1980
1870
1900
参数改造后技术参数
运行电流
157
154
158
烟气排放
50
滤袋规格
160*6000
160*6000
160*6700
(直径+长度)
滤料面积(m2)
25540
25540
29380
过滤风速(m/min)
0.59
0.59
0.59
压差(pa)
750
850
1000
运行电流(A)
1332
133
117
烟气排放
<5
<5
<5
两台出铁场除尘器和一台原料除尘器的运行电流比改造前降低了15%-25%,出铁场除尘改造前每月每台的电量为160万度,原料除尘为130万度,
由于出铁场除尘器能力的提升,把炉顶除尘管道并入出铁场除尘器里,炉顶风机停用也节约了电费。合计改造后每月节约电费51万元,年效益612万元。从第三方检测结果显示
粉尘实际排放浓度4-6mg/nm3,改造之后的经济效益,工艺效益都得到了极大的提高,改造结果非常成功。
总结
本文对袋式除尘现状,褶皱布袋 技术创新进行了说明,分析了褶皱布袋的优势,并介绍了褶皱布袋在老旧除尘器改造中的成功案例,主要结论如下
(1)褶皱布袋比原来的普通绿俩哦过滤面积增加了1.5-2.0倍,可大幅度降低系统阻力或压差,且清灰更容易,颗粒物排放浓度降低
(2)可以通过综合考虑褶数,袋长对褶皱布袋除尘器的流场及阻力特性的影响,指导不同结构参数的褶皱布袋的工程应用
(3)在除尘器改造中,褶皱布袋相较于传统圆布袋具有更大的经济效应,工艺效益
褶皱滤袋使用面积增大60% 褶皱布袋
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